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技術(shù)支持

迪普瑪慢速切換閥RL1MA-1/C/21升級為RLM3A-C01技術(shù)
更新時間:2020-07-03   點擊次數(shù):629次

迪普瑪慢速切換閥RL1MA-1/C/21升級為RLM3A-C01技術(shù)

有客戶擔心關(guān)于DUPLOMATIC迪普瑪電氣控制快/慢速切換閥RL1MA-1/C/21停產(chǎn)升級為RLM3A-C01,不用擔心這個是*替代的,以下是廠家提供的資料,這款需要跟廠家訂貨的,訂貨周期8-10周。要訂貨的客戶請盡快了7.8月份歐洲工廠會放高溫假,8月份放假居多,一般放假在2-4周,貨期會順延 。所以需要訂貨的客戶,要盡快了額。

RL==電氣控制快/慢速切換閥

M==疊加式

3==安裝尺寸 ISO 4401-03

A==調(diào)節(jié)形式A=執(zhí)行機構(gòu)A腔流量調(diào)節(jié)

C==常閉式電磁閥

01==流量調(diào)整范圍:01=1I/min

RLM3電氣控制快/慢速切換閥

序列號10

疊加式

ISO 4401-03

高工作壓力250bar

大流量(見技術(shù)參數(shù)表)

RLM3型閥是一種緊湊型集成閥,通過電磁閥的開/關(guān)控制來實現(xiàn)流量的快/慢速切換。流量調(diào)節(jié)通過RPC1型流量控制閥(見樣本32 200)實現(xiàn),具有6種調(diào)整范圍。— 快/慢速切換是通過KT08型插裝式電磁座閥來實現(xiàn)的(見樣本43100)。

— 該閥為疊加式, 其安裝尺寸符合ISO 4401標準。

— RLM3型閥可安裝于符合ISO 4401-03標準的電磁換向閥下,無需油管連接,實現(xiàn)對執(zhí)行機構(gòu)的方向和速度控制。

結(jié)構(gòu)(見液壓符號表)

— 結(jié)構(gòu)“A”:執(zhí)行機構(gòu)A腔出油控制。

— 結(jié)構(gòu)“T”:電磁換向閥泄油管路T雙向速度控制。

故障和改進

原理及故障

切換閥由氣體過濾器、電磁閥、三通閥組成。如圖5所示。當時間繼電器

切換閥

給出一個信號,電磁閥2通電時,少量壓縮空氣經(jīng)過濾器、電磁閥進入三通閥氣缸B腔內(nèi),在導向活塞兩端壓差作用下,導向閥盤向右移動,5-6閥盤壓死了壓縮空氣(正流)進板式蓄冷器通道A→D。塔內(nèi)返流氣體(廢氮或廢氧)經(jīng)D→C排出塔外。當時間繼電器給出另一個信號時,電磁閥斷電,切斷少量壓縮空氣進入三通閥的通道,同時氣缸B腔內(nèi)的氣體從電磁閥另一通道排入大氣,此時正流空氣在導向活塞右端壓力差作用下,迫使導向閥盤向左移動,7-8閥盤切斷了D→C通道,使返流氣體不能排出,于是正流空氣經(jīng)A→D通道進入板式蓄冷器。如果時間繼電器再有相反的信號給電磁閥時,導向閥盤又回到一次工作的位置(即正流氣體不能進板式蓄冷器,返流氣體排出塔外)。如此兩只切換閥循環(huán)不斷地配合工作,達到正流氣體與返流氣體在板式蓄冷器內(nèi)流通互換以連續(xù)清除進塔空氣中的水分及二氧化碳之目的。切換時間一般控制在2-3分鐘。

如果切換閥卡死,即三通閥A→D通道與D→C通道不能切換(三通閥導向閥盤卡在左、右)或A→D通道與D→C通道互通(三通閥導向閥盤卡在中間任一位置,5-6、7-8兩閥盤均無關(guān)死通道,此現(xiàn)象為常見),使板式蓄冷器不能正常工作,工況將被破壞。

在工廠試車和隊使用中,經(jīng)常發(fā)生切換閥卡死故障,有時一次制氧中卡死的次數(shù)高達10-15次,嚴重影響了工作效率和經(jīng)濟效益。

卡死原因

(1)氣缸和的同軸度超前而卡死。此故障除了加工質(zhì)量問題外,主要是總裝中三通閥閥體變形引起的。原三通閥A、D、C三個通道均與直徑55 mm×2 mm的黃銅管通過法蘭盤聯(lián)接,這些管子在彎曲成形和焊接中尺寸誤差較大,強迫裝配的現(xiàn)象時有發(fā)生,從而導致閥體變形。

(2)橡膠密封圈過期老化變形或磨損而卡死;或停放時間過長,局部銹蝕或氣缸B腔放氣通路(主要是電氣閥通氣口)被外來物堵塞。

(3)導向活塞上的密封槽偏淺,而配裝的橡膠密封圈又往往偏粗,使密封圈壓縮量過多造成摩擦力過大,活塞容易被卡住。

(4)導向閥盤在左、右快速切換運動中,閥盤撞擊力大,輔助活塞因為是“軟聯(lián)接”(閥片7與輔助活塞9之間,夾裝有密封墊圈8),導向活塞在運動中,固定螺母10經(jīng)常松動,致使導向活塞傾斜而卡住;另外,安裝輔助活塞閥片處活塞桿的軸肩太小(圖樣上只有1 mm,而因加工R的存在,實際軸肩還小于此尺寸,這樣就很難保證輔助活塞與活塞桿軸線垂直,而使活塞卡住。這一設(shè)計缺陷是造成活塞卡住的主要原因之一。

(5)導向活塞向左運動時推力偏小,當密封圈發(fā)膩及氣缸內(nèi)有垃圾(如橡膠圈磨損掉下的橡膠末等),活塞就很易卡住。

改進措施

(1)減小三通閥閥體變形。1982年起三通閥閥體壁厚加大,以增加強度。1997年將三通閥的全部通道硬聯(lián)接改為D、C通道硬聯(lián)接,A通道加接波紋管過渡,從而大大減小了閥體的變形,較有效地防止了三通閥在工作前期卡死故障的發(fā)生。

(2)從1998年下半年開始,將部分改變?nèi)ㄩy導向閥盤的設(shè)計。減小導向閥盤的運動阻力。將導向閥盤密封增加深0.15 mm,以改變密封圈的裝配壓縮量,在不影響氣密性的前提下,使活塞運動阻力下降。

(3)改輔助活塞“軟聯(lián)接”為“硬聯(lián)接”,避免活塞松動傾斜。適當加大活塞桿的尺寸,由原直徑12 mm改為直徑13.4 mm從而增大了軸肩;輔助活塞由內(nèi)凹型改為中凸型,使輔助活塞與閥片直接聯(lián)接。這樣既較好地保證了閥片、活塞端面與活塞桿軸線的垂直度,又使固定螺母不易松動。在用設(shè)備可在閥片與輔助活塞之間加一兩端面互相平行,外徑為20 mm、內(nèi)孔為10 mm、厚為3 mm的黃銅墊圈,并將密封墊圈內(nèi)孔擴至20mm,按原序裝配即成。

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DSE3G-C26/11N-E0K11/B 比例方向閥

RQM3-P6/A/60N-D24K1 電磁溢流閥

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BOBINA C20.6-A230K1/10 線圈

MRQ4-SP/M1/51 疊加式溢流閥  

RS4-I/30 插裝式節(jié)流閥

MZD2/50 減壓閥

EDM-M211-20E0 比例放大器

DSE3G-A26/11N-E0K11/B 比例方向閥

MERS-D/50 疊加閥

DS3-TA23/10N-A230K1 電磁方向閥

DS3-S2/10N-A230K1 電磁換向閥

DS3-S3/10N-D00 電磁換向閥

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